四月,降本增效激戰正酣,煉鋼廠鼓足干勁,從提節奏、保原料、控溫降等方面持續發力,全力奏響了一支降本增效“進行曲”。
工序銜接密無縫,高效冶煉邁大步
鐵水預處理工在完成進廠鐵水測溫、取樣一套連貫性的動作后,迅速將鐵水成分傳遞給下道工序;在出鋼之際,下爐所需鐵水、廢鋼已經提前在爐前待命。
為進一步加快煉鋼生產節奏,提高生產效率,該廠系統性梳理各工序銜接點,從車間、工序分別制定了詳細的操作標準。就人員就位、物料準備、信息傳遞從質量、時效性、溯源性、協同性等方面做了明確規定。同時,積極組織各崗位工開展教育培訓和崗位練兵,加強崗位人員操作精度,車間負責人深入現場指導,保證關鍵操作無誤,關鍵工序不誤。
在各單位的協同配合下,轉爐冶煉環節較之前縮短時間30秒,每天可多煉鋼水兩爐,連鑄鋼坯熱送效率提升30%以上。
內外發力難題解,原料保障開新局
“生燒率5.2%,過燒率4.8%,雜石1.5%,粉末率2.3%,廠家三立公司”4月6日15:40,上料工侯會林在確認原料信息之后把相應信息發至微信群。
為應對前期石灰石質量異常導致鋼水成分波動,影響轉爐冶煉生產節奏,該廠分別從外選和內控兩個角度開展原輔料質量控制。設定門檻、嚴格檢測、反復確認、進爐冶煉,經過連續40天的試運行,遴選和固定了2家優質石灰廠家作為長期合作伙伴,確定了石灰源。同時,內部規范原料檢測、裝載、堆放、上料、信息確認等環節,禁止不同成分、料源混裝、混用,密封保存、防酸防潮,堅持快進快出,防止質量變化。
在多方共同努力下,原輔料成分波動始終保持在可控范圍內,為少渣、雙渣冶煉提供了原料基礎,3月石灰消耗又顯著降低,降本2.03t/元,達到國內同行業先進水平。
工藝精進再提升,精益生產有質量
“今年一季度,平均出鋼溫度較上年降低了5.5℃,降低成本12.65t/元。”一季度成本分析會上,聽見生產技術室通報了出鋼溫度攻關結果,大家忍不住暗自竊喜。
轉爐溫度過高不但會增加鋼水氧化性,導致脫氧產物增多,產生雜質,而且會侵蝕轉爐路襯、降低中包過熱度,影響設備壽命。對煉鋼而言,溫度控制成為安全生產、降本增效的重要發力點。該廠對各工序溫降進行了詳細分析,從鋼包烘烤、運輸、出鋼過程和鋼水澆鑄四個環節制定工藝措施。提升鋼包烘烤溫度、完善鋼包加蓋裝置,減少鋼包在運轉過程中的溫降。穩定合金、廢鋼烘烤溫度,保證出鋼過程溫降。規范黑液面澆鑄和低溫快鑄等工藝措施,穩定人員操作,做好液面控制,恒定拉速,降低溫降。
通過以上一系類措施,近期溫度控制效果顯著,鋼水夾雜物和氣體含量明顯減少,鋼水純凈度進一步提高,降本潛力得到充分釋放。(煉鋼廠 唐文文 譚聰)